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“一键式”自动化炼钢技术的开发与实践

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科技创新与应用I 2016年第35期 ‘‘ 一工业技术 键式"自动化炼钢技术的开发与实践 徐志成 (青岛特殊钢铁有限公司第一炼钢厂,山东青岛266409) 摘要:通过对“一键式”自动化炼钢技术的开发与推广实践,效果显著:钢铁料消耗降低了7.3kg/吨钢,合计降低成本约19.74 元/吨钢;转炉出铜碳和温度双命中率达到84%以上,二次补吹率减少了17.8%,平均 台炼周期缩短了3.1分钟,铜水质量得到显 著提高。 关键词:一键式;自动化炼钢;吹炼模型;副 1概述 键式”炼钢技术是一种先进的转炉冶炼控制技术,该技术集 “一(3)自学习模型的完善。由于转炉炉况、原料条件、底吹效果等条 件都在不断的变化,这些因素的变化将对转炉整个过程的静态计算 理论计算、专家经验和先进的在线监测手段与一体,采用计算机TJ1 模型和PLC控制转炉吹炼操作,可显著提高转炉终点碳、温度双命中 率,缩短冶炼周期,提高生产效率,降低原材料消耗和生产成本,实现 可观的经济效益。 2开发经过 为实现“一键式”自动化炼钢的目标,必须具备以下条件:(1)设 备运行可靠:基础自动化系统、转炉系统设备、计算机系统硬件和软 件可靠性高;(2)模型建立:保证模型的完整性,动态模型的运行稳定 性好;(3)精益的工艺条件和标准化制度:冶炼前的初始条件(如铁 水、废钢、熔剂等信息)稳定,转炉吹炼过程和终点的工艺操作标准 化。 2.1设备运行可靠 2.1.1副设备系统 副设备的“零故障率”、稳定的停车精度、全自动运转率三个方 面是保证“一键式”自动化炼钢顺利实现的基础设备条件之一。 实现“零故障率”,青钢开创性的采取以下对策:(1)动态副测 定时氧流量降至正常流量的60%,且氧流量必须低于某一上限设定 值才能下测量;(2)动态副测定的碳含量范围进行标准化控制, 防止过高的『C1下副测定时造成的粘钢、粘渣;(3)副测定中面向 火焰测和其北侧存在着热负荷不平衡,因此会产生永久歪曲。《青钢 副维护规程》要求点检人员对副24h内必须旋转一次,每次旋转 180o;(4)为防止副撞击弯曲,要求转炉零位控制在一0.5 ̄-0o,同时转 炉炉口结渣大于规定值时,必须及时清理。 稳定的停车精度:为了保证取样的准确性和代表性,同时必须满 足停车精度在 ̄10ram,水平方向在 ̄30ram以内的严格设备条件。为 此,重新设定了副的二级变速参数。 保证副设备全自动运转:副设备全自动化的关键是探头自 动装卸(APC)装置的稳定性,保证稳定的关键是限位点可靠。 2.1.2散装料加料和称量系统 优化转炉散装料料仓的分配管理:优化分配对含铁氧化物、轻烧 白云石、石灰、冷料等几种辅料按料仓分布。 提高称量速度并保证称量精度:(1)与设计方沟通增加振动给料 机设定参数调整,通过设定快变慢参数和停振参数,提高称量速度; (2)通过调整下料系统的传感器和振动电机的给定频率,确保称量误 差在20千克以内。 转炉底吹系统:副下TSC时顶底复吹的流量要求为正常流量 的60%左右,通过优化底吹系统PLC控制程序,解决了转炉底吹氩气 与副测量时所需底吹氩气流量大小不对应的问题。 铁水、废钢数据自动采集系统:(1)建立铁水成分、重量、温度等 信息的计算机自动传输;(2)建立废钢操作站终端以采集废钢种类和 各组分重量信息。 2.2模型的建立 (1)钢种词典的建立Ⅲ。熔剂计算系数:按现有钢种要求对设计方 提供的10种熔剂组分进行优化分类,综合考虑炉渣的碱度、氧化镁 和TFe的含量等,简化为5种熔剂计算系数。温度标准:对各类钢种 的温度控制进行跟踪记录,综合分析计算得出最优化的钢水终点温 度标准。钢种标准:根据现有钢种终点碳控制、终点WS和温度标准控 制不同,对我厂近200个钢种牌号,进行系统分类为7大类钢种标准 化模板。 (2)吹炼模型的建立。模型基础的构建:创造性的提出建立起“三 模型、一调整”的控制系统,即:转炉供氧模型、底吹模型和加料模型、 位调整。吹炼模型的建立:综合考虑钢种、废钢质量、冶炼工艺等情 况的不同,设定了8种不同的模型可供选择。 一114一 和后期的动态脱碳系数、升温效果造成重大影响日,要求模型应该对 计算值与实际值的误差进行反馈修正学习,进而调整相应的模型参 数,从而提高模型控制的精度和自适应能力。 2.3工艺的优化 2.3.1冶炼初始条件标准化。铁水条件:(1)每月定期校准铁水天 车称量,要求校准称量精度 ±O.5%;(2)精准化控制入炉铁水重量, 要求其波动三±0.5t。 废钢条件:(1)每月定期校准废钢车轨道衡称量,要求称量精度± 0.3%;(2)精准化控制各类入炉废钢重量,要求其波动耋±0.2t。 辅料条件:采用高牌号的石灰、轻烧白云石、萤石。 2.3-2工艺操作改进。废钢的分类管理与精准化配比;根据钢种 形成稳定的废钢加入模式,严格按废钢模式配加各类废钢。吹炼过程 中供氧进程至75%、副TSC测量前2min,不允许加入任何辅料。副 下测量时,必须满足以下条件:供氧进程三5O%,供氧流量降至设 定值的70%且小于15000m ̄,以保证副测量的稳定性。精确设定 过程进行副测量的时机,综合考虑炉内反应情况、转炉终点要求 等。保持连续冶炼,提前做好出钢准备。动态调整过程只能使用固定 种类的冷却剂和发热剂,禁止加入其它熔剂。 3实施后的效果 转炉“一键式”自动化炼钢技术,经过4个月工艺优化与管理标 准化,在白班逐步向四班推广使用,并取得以下效果:转炉终点碳、温 度双命中率显著提高:根据钢种终点控制标准,该技术在投入前后转 炉终点cJ双命中率达到83.9%。转炉补吹率显著降低:由于自动化 炼钢的使用可使转炉终点cJ双命中率显著提高,转炉补吹率由原 来的25.7%下降到目前的8.0%。冶炼周期缩短,提高转炉生产效率: 采用“一键式”自动化炼钢技术后,转炉一倒出钢率由原来的65%提 高到80%以上,有效减少了转炉补吹频率,使得冶炼周期大幅缩短, 转炉平均冶炼周期由原来的47分钟缩短到44分钟,转炉生产效率 提高了6.3%,成本降低约2.9元,吨钢。提高钢水质量,稳定钢水成分: (1)转炉终点钢水氧含量降低,水口结瘤明显减少,铝镇静钢的连浇 炉数由原来的12炉提高到15炉,成本降低约0.83元,吨钢。(2)通过 对吹炼模式的优化,获得了稳定的脱磷效果,转炉终点磷控制CPK指 数由原来的1.007升高到1.214,工序控制能力显著提高;同时因磷高 导致回炉、改判的炉数平均减少了50%,成本降低约2.14元/吨钢。 减少铁合金成本,降低钢铁料耗:由于一倒命中率的提高,转炉 终点钢水氧含量稳定降低,终点余锰提高,既提高了转炉铁合金的收 得率又减少了转炉吹损。同时,因转炉冶炼周期的缩短,使得过程热 损失减少,在相同的废钢装入条件下,自动化炼钢炉次冷料消耗数量 提高约5.6k 吨钢,有效降低了钢铁料消耗。在“一键式”自动化炼钢 技术投入使用后,钢铁料耗降低了7_3 吨钢,成本降低约13.87元/ 吨钢。 4结束语 通过对“一键式”自动化炼钢技术的开发与推广实践,效果显著: 钢铁料消耗降低了7.3k ̄吨钢,合计降低成本约19.74元邝屯钢;转炉 出钢碳和温度双命中率达到84%以上,二次补吹率减少了17.8%,平 均冶炼周期缩短了3.1分钟,钢水质量得到显著提高。 参考文献 『1]黄希钴翎铁冶金原理fM1.北京:冶金工业出版社,1990. 陈家祥.钢铁 台金学[MI.北京: 台金工业出版社,1990. 作者简介:徐志成(1980一),男,2002年毕业于安徽工业大学冶金 工程专业,2010年获得辽宁科技大学工程硕士学位。现为青岛特殊钢 铁有限公司炼钢厂技术科科长,高级工程师,从事炼钢厂生产、工艺 和新产品的开发工作 

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