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PC水泥通过控制0.045mm筛余提高石灰石掺量

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2013耳NO.1 水泥助磨剂cement grinding aid 技术探讨 PC水泥通过控制0.045mm筛余提高石灰石掺量 廖怀东、蒙建胜(华润水泥(贵港)有限公司,广西贵港537000) 文章编号221 8—9882(2 01 3)1 0-0027—03 摘要:目前大多数水泥厂采用0.08mm筛余控制成品水泥细度。随着设备、工艺的发展,水泥细度大大降低,0.08mm筛 余已经不能满足现代企业精细化管理的需求。本文结合0.045mm筛余在我公司的成功应用经验,重点探讨对于提高Pc水泥石灰 石掺量的意义,旨在为水泥企业的探索提供科学参考。 关键词:0.045mm;PC水泥;石灰石 引言 我公司一线两台磨为单仓闭路磨,两台磨机的规格 均是①4.2m ̄12.5m,配备成都利君①1700ram ̄1000mm 辊压机,磨机的有效粉磨长度与其他基地相比短1m左 右。从2012年5月份以来,我公司生产P.C 32.5水 泥时水泥细度指标由控制比表面积改为控制0.045ram 筛余后,通过调整工艺操作参数、强化细节管理,混 磨尾收尘器 FGM128—2X12;处理风量:240000m。/h;过滤面积: 3836m 磨尾排风机 Y6—40—14No25F;流量:230000 m3/h 3.存在问题 我司P.C 32.5水泥在5月份以前混合材掺量偏低, 特别是石灰石掺量,只有23.5%左右,而其他兄弟公 司的混合材掺量尤其是石灰石掺量已大幅度提升。由 于石灰石掺量偏低,物料易磨性较差,磨机台时产量 偏低,2012年1~4月份,P.C 32.5水泥平均台时产 量为182.6t/h。为了提高磨机台时产量,降低成本, 石灰石掺量有待进一步提高。 合材掺量得到了提升,特别是石灰石掺量提升尤为明 显。最终达到了提高系统产能,降低系统电耗及生产 成本的目的。 1.工艺流程简介 熟料、混合材按一定比例配好的混合料,由皮带机 经提升机、v型选粉机进入稳流仓内,经辊压机挤压后, 4.改进措施 针对以上存在问题,2012年4月29日,与助磨剂 厂家××公司达成共识,成立了提高Pc水泥石灰石 掺量的攻关小组。 攻关小组工作分两个阶段进行: 第一阶段主要进行如下工作: A、寻找0.045ram筛余与28d强度的对应关系(加 做PC水泥出厂过期封存样0.045ram筛余30个)。找 出的对应关系如下图1所示: 再由提升机与调配站过来的混合料混合后送入v型选 粉机。分选后的粗粉返回称重仓循环挤压,细粉经旋 风筒收集后与脱硫石膏一起入磨。出磨物料经提升机 喂入高效选粉机进行分选,合格细粉经收尘器收集后 经斜槽和提升机送入水泥成品库,粗粉经斜槽输送回 磨内进行重新粉磨。 2.主要设备参数 设备名称 规格和型号 v型选粉机 VX3500—8820;处理风量180000~280000m。/h 循环风机 Y5—53一l 1No23.5 D:风量220000 nl3/h 磨头收尘器 处理风量50000 m3/h;过滤面积768m 辊压机 1700 X 1000mm:处理量458~623t/h 球磨机 中4.2×12.5m;设计能力160t/h;填充率89% 高效选粉机 改进型N-3500:空气量:210000m。/h;产量: 125~2i0t/h 图1 —27— 技术探讨 水泥助磨剂cement grinding aid 13耳NO.10 从以上图示可以总体看出0.045ram筛余越小,28天 5.3.控制0.045ram筛余时需水量26.1%比控制比表 强度就越高,我公司控制0.045mm筛余指标为7±1时 面积时的25.4%,提高了0.7%,但目前不影响到水泥使 即为最佳的控制指标。 用性能: B、了解目前1#水泥磨生产质量情况(跟踪检验水 5.4.控制0.045ram筛余时,石灰石掺量增加,但水 泥成品、出磨水泥、回粉的0.045ram筛余,按1次/每 泥强度与控制比表面积时变化不明显,基本持平(如图 小时频率检验,连续做三天); C、通过B步骤的数据收集分析,在l#水泥磨 上按不同的0.045ram筛余控制指标进行试生产(分 11.0±1.0%,9.0±1.0%,7.0±1.0%三个指标),验证 0.045ram筛余与28天强度对应关系。 D、按找出的最佳的0.045ram筛余控制指标,在现 有石灰石掺量基础上增加1%的石灰石掺量组织在l#水 泥磨上进行工业试验24小时。 第二阶段工作: A、确定P.C 32.5水泥生产28天强度目标; B、稳定石灰石掺量在26%,根据28天强度变化再 对高硅掺量进行调整。 5.效果对比 抗压强度 配比情况% 比表面 项目 石灰 细 度 需水 熟料 MPa 台时产 烧量 失 石 积 硅 IraJ 0.045nm ̄ m2/kg 量% 强度 3d 28d 量t/h 配比 控制比 表面积 11.3O 23.5 9.O 不控 4l5±15 25.4 64.8 20.7 39.5 l82.6 控 制 0.045mm 12.3O 26.O 9.O 7±l ≥395 26.1 65 0 2O.2 39.3 207 1 筛余 注:以上数据包括今年l~9月份的数据,其中不包括 做空白试验时的数据和5月份进行试验调试的数据。 5.1.控制0.045mm筛余时烧失量12.30%比控制比 表面积时的1i.30%,提高了1.00%(如图2所示); 5.2.控制0.045ram筛余时石灰石配比26.0%比控制 比表面积时的23.5%,提高了2.5%(如图2所示); 烧失量和午i灰秆配比变化情况 260 _拄比表面积 l}空o .5m 图2 -28 图3 5.5.控制0.045mm筛余后,由于石灰石掺量的提高, 磨机台时产量有了大幅度的提高,5~9月份平均台时 产量207.it/h,月平均台时产量最高达到218.7t/h; 5~9月份平均台时产量比控制比表面积时的平均台时 产量182.6t/h提高了24.7t/h,提高了13.37%(如图4 图4 5.6.通过调整优化后,我公司P.C 32.5水泥石灰 石掺量从23.5%提高到26.0%,出磨水泥强度变化不明 显,磨机台时产量有了大幅度的提高。由于台时产量的 提高,水泥工序电耗也有了大幅度的下降,从主机电耗 的变化可以看出。(图5是主机电耗调整前后对比,主 机电耗包括磨主机电耗+辊压机电耗。)控制0.045mm 筛余时主机电耗20.72kW.h/t,比控制比表面积时的 2o。3 ̄NO.I ———— 兰 生 技术探讨 复合助磨剂对水泥性能影响的研究 嵇晓康,臧军 (江苏名和集团有限公司,江苏镇江,212028) 文章编号2218—9882(201 3)1 O一0029—03 摘要:本文通过正交试验得到不同复合助磨剂对水泥粉磨效率均有提高,在三异丙醇胺、乙二醇、木质素磺酸钙掺量分别 为0.03%时,水泥的粉磨效率最高,且水泥3d和28d胶砂强度也均达到最大。此外助磨剂的加入使得初凝时间缩短。 关键词:助磨剂;比表面积;强度;水泥 24.33kW.h/t降低了3.61kW.h/t(如图5所示)。 量的减少,试验条件和操作引起的误差将会放大,因此 主机电耗对比 对0.045mm筛析试验的条件控制应比0.08mm时更加苛 刻和准确。 6.4.在闭路磨系统中采用0.045mm筛余控制时,要 兼顾与比表面积的匹配,尽可能接近最佳状态,做到最 小的0.045mm筛余和最低的比表面积,避免过高的比表 面积引起水泥使用性能的恶化(如需水量过高等)。 6.5.磨机工艺参数的稳定控制,避免大起大落的调 整。 拉 积 图5 控帅D45mm筛 7.小结 随着水泥粉磨技术的长足进步,很多水泥企业 0.08mm筛余都已接近于0,因此用0.08mm筛余作为控 6.改控0.O45mm筛余需要注意的事项 6.1.采用0.045mm筛余时,为获得良好的试验结果, 制出磨水泥细度的手段,已经不能满足现代生产企业的 要更加注意筛子的清洗、校准,并加强筛析条件的控制 需求。采用0.08mm筛余控制细度生产的水泥,其颗粒 和保持稳定。 (建议使用负压筛) 级配多数处于不合理的状态。而使用比表面积控制细度, 6.2.0.045mm筛SL ̄J,,很容易堵塞,需要及时清 只能掌握与水泥需水性等密切相关的微细颗粒含量的高 理,一般每使用2次就需清洗一次,发现与上次做样结 低。只有采用0.045mm筛余进行控制出磨水泥细度,及 果有较大偏差时,要及时用标准样品进行校准。 时了解水泥中有效颗粒的含量,进行粉磨工艺参数的控 6.3.0.045mm筛析试验规定与现行0.08mm条件不 制和调整,使水泥的颗粒级配逐步走向合理,提高水泥 同的地方,只有称样量一项,确定为10克。由于称样 强度,从而提高混合材掺量特别是石灰石掺量。 29 

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