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浅谈煤化工变换装置的低水汽比改造

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2011年第6期 中州煤炭 总第186期 浅谈煤化工变换装置的低水汽比改造 王金刚,谢肥东 (河南龙宇煤化工有限公司,河南永城476600) 摘要:荷兰Shell(壳牌)粉煤气化装置因运行不稳定,导致下游采用高水汽比工艺的变换工序运行时操作困 难,不仅能耗高,且存在重大安全隐患。经研究,对装置进行了低水汽比技术改造,技改完成后设备运行平 稳、降低了操作难度和能耗、消除了安全隐患,也产生了极大的经济和环保效益。 关键词:粉煤气化装置;煤化工变换装置;低水汽比改造 中豳分类号:TQ544 文献标识码:B 文章编号:1003—0506(2011)O6—0087—02 1 问题提出 2技改方案 龙宇煤化工5O万t甲醇项目采用的是Shell(壳 高水汽比变换装置运行中存在的主要问题为: 牌)粉煤气化制甲醇的大型生产装置,由于装置新、 ①第一变换炉催化剂失活,运行温度高,操作难度 技术新,国内没有经验可以借鉴。在设计时为避免 高;②蒸汽消耗高;③装置存在重大安全隐患。为节 变换装置甲烷化副反应的问题,采用了传统设计、国 能降耗,实现装置安、稳、长、满、优生产,工程技术人 际上有丰富运行经验但能耗较高的高水汽比工艺。 员经过长期摸索、研究变换装置的运行规律,决定对 高水汽比工艺对前工段装置稳定性要求较高,反应 原变换流程进行改造、优化。 时催化剂活性温度较高,在前工段运行不稳定的情 经过与设计部门探讨、计算,认为低水汽比技改 况下,催化剂容易高温失活,导致变换反应工艺操作 方案在计算模型上可行。借鉴河南开祥化工和中原 难度加大,装置不能正常运行。因煤化工制气工段 大化低水汽比技改成功的经验,确定了以下技改思 采用的Shell牌气化炉运行不稳定,负荷经常大幅波 路:采用低水汽比工艺,第一变换炉全部换用适应低 动且频繁开停车,导致变换装置催化剂使用一段时 水汽比反应的、采用特殊载体QDB-04催化剂,即第 间后活性大幅下降,第一变换炉工况恶化。为维持 二变换炉上半部分更换为特殊载体QDB.04催化 变换反应运行,催化剂操作温度被大幅提高,人口温 剂,以提高第二变换炉的低温活性,第三变换炉催化 度250 oC,热点温度500 oC(比正常操作温度高了 剂不变。 40℃)。整个变换反应操作难度变得极高。反应温 3 技改流程 度提高,中压蒸汽消耗量也随之增加,技改前每小时 消耗37 t蒸汽,超过正常指标25 t,造成中压蒸汽大 来自气化工序的165℃、3.4 MPa的粗煤气与 量浪费,单位能耗很大。而且由于加入了过量中压 330℃、4.0 MPa的中压蒸汽混合后进入汽液分离 蒸汽,导致变换冷凝液量大,大量污水外排造成环境 器(催化剂使用前期和正常条件下不用加蒸汽),分 污染。因冷凝液中的氯离子对设备和管道腐蚀性很 离出的工艺冷凝液外排至污水处理。从分离器顶部 强,经常发生管道因腐蚀穿孔泄漏的事故,存在重大 出来的粗煤气55%左右进入变换炉进气加热器,被 安全隐患。为了减小操作难度,节能降耗,减少环境 加热至190~230 oC后,进人第一变换炉进行变换反 污染,保证装置安全稳定长周期运行,对变换流程的 应。从第一变换炉出来的不含水分的变换气CO体 优化已刻不容缓。 积含量为35%~38%,温度为400~440 qc,与进第 一变换炉的原料气进行换热,当温度降低至390~ 400 cI=再与30%的粗煤气混合并喷水降温增湿,温 收稿日期:2011—03—20 度降至210—215 qC,水汽比为0.20左右。之后反 作者简介:王金刚(1983一),男,河北霸州人,助理工程师,2004年 应气进入第二变换炉继续进行反应,使不含水分的 毕业于郑州轻工业学院,现从事甲醇生产管理工作。 CO体积含量降至25%一26%,出第二变换炉气体 ・87・ 201 1年第6期 温度为350~370℃,与15%的粗煤气 混合并喷水降温增湿,温度降至210~ 215℃进入第三变换炉进行变换反应。 出第三变换炉的不含水分CO体积含量 为19.5%,温度为3l0~330℃进人后 中州煤炭 总第186期 序工段。 重点对第一变换炉部分工艺管道进 G 行改造:①为降低第一变换炉入口温度, 增加人口冷副线;②为方便操作,把第一 变换炉入口截止阀移动到了激冷管线 前;③为缩短开车时间,在第一变换炉人 口截止阀前增加暖管放空管线。 技改前、后第一变换炉部分工艺流 程对比如图1所示。 4 技改效果 (b)改造后 图1技改前、后工艺流程对比 催化剂使用寿命。由于技改后粗煤气中没有冷凝 液,极大地降低了管道腐蚀率,降低了整套变换设备 维护难度,节约了检修费用,综合考虑产生的经济效 益非常可观。 采用低水汽比流程以后,变换装置所产生的蒸 汽冷凝液量很少,大大降低了环保装置工艺废水处 理的压力,减少了环保投资,保护了周边地区的生态 环境。 (上接第86页) 更换触头架2个,触头架按130 元/个,全年可节约3 120元。 (责任编辑:郭海霞) (3)司控室有效空间增大,操作环境得到改善, 保证了操作人员的安全。 (4)制动性能得到提高,实现了软启动且加速 平稳。 (6)改造前每台车平均每年更换闸瓦4套(每 套4块),闸瓦40元/块,全年可节约640元。 (7)交流传动变频调速机车,节电率在35%以 上。以CDXT.8型电机车为例,每箱蓄电池440 Ah (140 V),充电电流50 A,充电电压140 V,充电时间 6 结语 传统蓄电池电机车经变频调速改造,实现了机 15 h,年电费18 900元。按变频机车充1次电多运 行1班计算,全年可节约电费约6 615元。 5.2 安全效益 车牵引电机从直流电机向交流电机的转变,机车实 现了零速制动和无级调速,机车运行平稳,降低了能 耗及维修成本,同时给大巷运输带来了较好的经济 效益和安全效益,具有较大的使用和推广价值。变 频调速机车在将来的煤矿运输发展中将取代直流电 阻调速电机车,是煤矿运输设备调速系统今后的发 展趋势。 (1)事故维修率明显降低,维修量大幅度降低, 有效降低了职工的劳动强度。 (2)机车运行安全性能得到提高,机车运行中 无法断电现象得到彻底解决,杜绝了飞车事故的发 生。 ・(责任编辑:刘欢欢) 88・ 

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