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超临界对冲燃烧锅炉主蒸汽温度两侧偏差分析

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第1期 锅炉制造 No.1 2016年1月 BOILER MANUFACTURING Jan.2016 超临界对冲燃烧锅炉主蒸汽温度两侧偏差分析 杜海涛 ,张立新 ,闫百涛 ,徐林 (1.哈尔滨锅炉厂有限责任公司,黑龙江哈尔滨150046;2.中电投东北电力有限公司抚顺热电分公司,辽宁抚顺113006) 摘要:通过对某电厂超临界670 MW机组锅炉出现的两侧主蒸汽温度偏差较大现象进行分析,查找产生偏 差的原因,并提出运行调整建议,减小主蒸汽温度两侧偏差。 关键词:超临界锅炉;对冲燃烧;主蒸汽温度;煤粉量 中图分类号:TK229 文献标识码:A 文章编号:CN23—1249(2016)01—0038—02 Analysis main steam temperature deviation of a supercritical opposed firing boiler Du Haitao ,Zhang Lixin ,Yah Baitao ,Xu Lin (1.Harbin Boiler Co.,Ltd.,Harbin 150046,China;2.Cpi Northeast Power Company Limited Fushun Thermoelectric Company,Fushun 1 1 3006,China) Abstract:Analysis of the main steam temperature deviation of the supercritical 670MW boiler in a power plant,Find the cause of the deviation,and propose the operation adjustment suggestion,Re— duce the main steam temperature deviation Key words:Supercritical boiler;opposed fiirng;main steam temperature;quanity of coal dust 1 锅炉设计简介 各一根主蒸汽管道。尾部为双烟道,布置有低温 再热器、水平低温过热器和省煤器,水平低温过热 某电厂两台670 MW燃煤发电机组采用一次 器和再热器采用水冷吊挂结构。 中间再热、超临界压力变压运行、带内置式再循环 过热蒸汽主要靠调节煤水比和一、二级喷水 泵启动系统的直流锅炉。锅炉整体呈 型布置, 减温器调温。再热蒸汽主要靠烟气挡板调温,在 采用对冲燃烧方式,制粉系统为中速磨正压直吹 再热器进口导管上装有两只喷水减温器,主要用 系统,每台锅炉配备六台磨煤机,设计在五台磨煤 作事故喷水。 机运行时能带满负荷。锅炉水冷壁前、后墙各布 置三层低NOX燃烧器,每层五只,共计三十只燃 2 现象描述 烧器,每台磨煤机供布置于水冷壁前墙或后墙同 该电厂两台机组自投产以来,运行期间发现存 一层的燃烧器。在煤粉燃烧器上方的前、后、两侧 在主蒸汽温度两侧偏差问题,其中}f2锅炉偏差问题 墙各布置一层OFA燃烧器,在前、后墙分别布置 更为突出,两侧主蒸汽温度经常会出现1O℃~30 ̄C 五只,两侧墙各布置三只。锅炉采用等离子点火 的偏差,极个别工况下两侧偏差可达到50qC左右,通 系统。 过分析运行参数,发现存在如下特点: 锅炉上部采用垂直膜式水冷壁,中、下部采用 1)过热蒸汽温度两侧偏差主要出现在低温 螺旋水冷壁。屏式过热器布置在炉膛上部;末级 过热器进口及屏式过热器出口,而全部为对流受 过热器、末级再热器布置在水平烟道中,炉左、右 热面的再热器系统则无两侧偏差,水平烟道至尾 收稿日期:2015—10—28 作者简介:杜海涛(1983一),男,工程师,2006年毕业于哈尔滨工程大学热能与动力工程专业,现从事电站锅炉的安装工作。 第1期 杜海涛,等:超临界对冲燃烧锅炉主蒸汽温度两侧偏差分析 ・39・ 部烟道两侧烟温也无明显偏差,说明过热器系统 3)由于低热值煤种的掺烧,受磨煤机出力限 两侧汽温偏差来源于炉内燃烧系统产生的炉内热 制,煤粉细度调整普遍偏粗,R90达到约30%,导 负荷输人的不均衡,即燃烧侧存在偏差,这点也在 致燃烧器喷口区域燃烧过程推迟,火焰行程加长, 两侧汽水分离器温度及左右侧水冷壁壁温的偏差 同等配风条件下,增加了火焰偏斜的可能,同时致 上有所体现。 使火焰中心上移,增加了炉膛上部水冷壁两侧出 2)过热蒸汽两侧汽温大幅度偏差基本都出 口工质温度的偏差,也导致了飞灰含碳量的上升。 现在接近额定的高负荷工况,而这些工况的统一 4)过热度控制偏低,在接近额定的高负荷工况 特点为总燃煤量偏大,由于该工程机组掺烧低热 下,分离器出口温度一般在390qC~410℃之间,远低 值煤,使得额定工况下锅炉总燃煤量远超过设计 于设计值423 ̄C,致使水冷壁内工质相变点上移,在 值254t/h,锅炉满负荷实际燃煤量经常达N31o~ 火焰中心偏高的条件下,会在工质侧放大炉内燃烧 350t/h,此时两侧主汽温度会出现大幅度偏差,实 侧的热偏差,使两侧工质温度进一步加大。 际运行经验表明,总燃料量在300t/h以内时,主 蒸汽两侧汽温无大的偏差,而总燃料量超过300t/ 4运行调整建议 h以上时,主蒸汽两侧偏差就会出现,且随着总燃 1)在现有条件下,将掺烧的低热值煤种控制 料量增加而逐渐加大。 在两台磨以内,保证满负荷总燃料量控制在 3)过热蒸汽两侧汽温大幅度偏差的出现,与 300 t/h以内。 A磨煤机的投运情况有密切的联系,A磨投运则 2)均衡每台磨煤机的出力,将每台磨出力控 偏差出现的几率增加,A磨出力增加则偏差进一 制在55t/h以内,避免出现单台磨(尤其是A磨) 步加大。 出力过大的情况。 3 原因分析 3)调整煤粉细度,将煤粉细度R90控制在 20%左右,在磨煤机同等出力的情况下,可改善同 1)由于水平烟道至尾部烟道两侧烟温并无 台磨不通粉管煤粉分配的均匀性,同时降低火焰 明显偏差,而水冷壁出口两侧工质温度(即两侧 中心高度,减小水冷壁两侧工质温度偏差。 汽水分离器汽温)和辐射换热为主的屏式过热器 4)二次风配风调整,在两侧水冷壁壁温及两 出口蒸汽温度偏差明显,所以偏差主要来自于炉 侧汽温偏差出现时,可将两侧二次风及燃尽风门 内燃烧侧的不均衡,而对于前后墙对冲燃烧方式 开度进行偏置调整,如左侧墙水冷壁壁温偏高,将 的锅炉,产生燃烧偏差的最主要原因是同一台磨 左侧二次风门调整为下层开大、上层关小的单侧 煤机不同燃烧器的煤粉量分配不均匀,而A磨投 正塔式配风方式,以降低炉内单侧火焰中心高度, 运则偏差加大,则说明A磨不同燃烧器之间的燃 减小炉内两侧火焰中心高度上的偏差。 烧状况差别更大,基于此种分析,对A磨不同燃 5)保证水冷壁壁温不超温的前提下,提高过 烧器对应的5根煤粉管道分别进行了煤粉等速取 热度,发挥过热器系统自动喷水调节功能,减小主 样,称重结果如下表1所示: 蒸汽出口两侧汽温偏差。 表1称重结果 6)进行详细的制粉系统调整及燃烧优化调 粉管(从右向左) 重量(g) 整试验,重点解决同台磨煤机不同粉管间的煤粉 A1 437.7 分配均匀性问题。 A2 542.2 A3 356.4 5 结 论 A4 182.1 A5 335 前后墙对冲燃烧方式的锅炉产生主蒸汽温度 两侧偏差问题,主要原因为同一台磨煤机不同燃 A磨的煤粉取样结果显示,不同粉管间的煤 烧器的煤粉量分配不均匀,造成炉内燃烧侧的不 粉浓度最大相差近3倍。 均衡,在试运期间详细的制粉系统调整,使同台磨 2)由于煤质热值降低,总燃料量增大,每台 煤机不同粉管间的煤粉分配均匀,以及运行中对 磨煤机出力增加,使同台磨煤机不同粉管间的煤 煤粉细度、二次风、减温喷水量的控制,可有效避 粉浓度偏差加大,导致燃烧偏差加大。 免炉内燃烧不均衡,减小主蒸汽温度两侧偏差。 

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