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IKN篦冷机在10+000td生产线上的应用

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一20一.杠渗俐刚TIKN篦冷机在10000t/d生产线上的应用杨明友,王雪梅(北京柯曼克水泥工业设计院,北京100037)2009.No.1中图分类号:TQl72.622.4文献标识码:B文章编号:1002—9877(2009)01-0020—04我公司总承包的阿联酋UCC公司10000t/d生产线采用IKN公司的悬摆式篦冷机(以下简称IKN)。通过采用多项新技术,使得该篦冷机在很多指标上都达到了国际领先水平。l运行参数产量:10000~12000t/d;有效篦板面积229.Im2;熟料入料温度:约14000C;熟料出料温度:≤环境温度+65℃。单位面积篦板负荷:48t/(d・m2);单位熟料冷却风量:1.78m3/kg(标态);单位熟料电耗:<o.38kWM(篦冷机驱动+破碎机);热效率:≥78%。2主要组成部分2.1篦板系统2,1.1篦板的布置形式IKN全部采用COANDA篦板,其主要形式有3种。在活动篦床区采用了1种,该区每3排篦板中有一排是活动篦板,共有95排。在固定篦床区采用了2种,落料点使用的是稍窄一点的篦板,主要是增加强度,以减少块料落下时对篦板造成的损坏;另外一种则是增加了斜槽的数量,增加冷空气量,以达到快速冷却熟料的目的。2.1.2篦板的工作原理采用狭长并呈弧形的篦缝,高压空气风速由进口的lm/s提高到出口的40rids,工作原理见图l。由于COANDA效应(亦称附壁作用),高速气流在出口拐角处改变方向,附于篦板上表面,形成水平气流。水平的高速空气既能吹送熟料,又能将细粉清理出篦板表面,通过粗的熟料颗粒间的缝隙将其带到料床的表面,这样可以大大地减少篦板漏料问题,也使得篦板和熟料的摩擦变得很小。同时水平气流对篦板还有冷却作用,使篦板工作在较低的温度下,正常运行条件下的工作温度只有30—40。C,因而大大地延长了篦板的使用寿命。IKN承诺5年不需要更换篦板,而有的厂家的使用时间已经远远超过5年。另一方面,由于篦板阻力与风速平方成正比,所以这种篦板阻力较大,因而料层变化而产生的阻力变化卡u对篦板阻力来说是比较小的,对篦板充气的均匀性影响不大。篦板阻力控制着篦板上的气流分配,因此也控制着料床中的气流分配,使得整个料床布风均匀,产生高效的熟料冷却效果,所以这种篦板也称为阻力篦板。图1斜槽的CUANDA效压2.1.3篦板的结构特点每块篦板都由小片篦板组合而成,这样维修时,只需拆开固定篦板的挡板,替换损坏的插片就行了,而不用将整个篦板全部替换,因此大大降低了工作量和成本。篦板结构见图2。图2篦板结构2.2熟料进料分布系统《简称KmS系统)该系统是整个IKN的关键部分。篦冷机的整体宽度为6.8m,在进料段,使用浇注料将两侧的三角区域封住,使得能够吹气的区域形成一个“V”字型,在该区域料床厚度较厚,一般为800一l000ram。在篦板的气流及物料的重力作用下,熟料将顺着篦板坡度流向活动区,并逐步散开,均匀地分布在6.8m宽的篦床上。而且在该区域的周边都布置有空气炮,定时喷吹,2009.No.1杨明友,等:IKN篦冷机在100(0)ffd生产线上的应用、瑚瓣嘲霸鞭■————————■■—●———■—●———————●————————●———————■—●—●●————■—■———●■■■■■—■■■●■一一2l一以防止该区域结大块或堆雪人。2.3线性摆动支撑系统I简称LPS系统)新改进的LPS系统体积非常小,很容易放到篦冷机的风室里面,而在外面不需要任何支撑。传统的篦冷机支撑方式多为托辊在轨道运行,随着运行时间的延长,轨道和托辊磨损加重,活动篦板和固定篦板之间的间隙将发生变化,为了保证运行时活动篦板和固定篦板不摩擦,在安装时就要考虑将其间隙增大,间隙的增大将导致漏料、冷却效率低、破坏料床稳定等后果。而使用LPS作为活动篦板的支撑,则可将活动篦板与固定篦板之间的间隙降到0.5mm以下。该系统采用两级摆动,首先是中间支撑装置固定在立柱上,其前后左右位置都可以调整,以保证其摆动起来能成一条直线,活动梁的摆动装置则是通过一组弹簧板的摆动装置支撑在中间支撑上。活动梁的支撑则是通过两组弹簧板固定在这个钟摆样子的支架上。在篦床运动过程中,两组弹簧片同时摆动,形成一个复合运动,基本保证了活动篦板的运动是直线的,而且,运动过程中只有这几组弹簧板在做极小的摆动,不存在运动副之间的摩擦,因此可以认为这套系统是无磨损支撑系统,不会随运行时间增加而改变,这样就可以将活动篦板与固定篦板之间的间隙减小到很小,一般活动篦板上间隙为0.5mm,下间隙为1mm。LPS的结构见图3。图3LPS结构示惫IKN的供风是采用整室供风的,如果活动篦板与固定篦板之间的间隙较大,过多的空气将通过该缝隙之间直接进入料床,影响到冷却空气的分布效果,从而影响熟料的冷却效果。而且过大的间隙也会导致过多的漏料。因此,应尽可能地缩小活动篦板与固定篦板之间的间隙,LPS就很好地解决了此问题。2.4气动灰斗排灰系统(简称PHD系统)由于IKN的漏料很少,而且不会漏下块状物料,所以设计了气力输送系统(见图4)作为漏料的输送系统,这样的设计具有以下优点:1)卸料灰斗上装有料位探测器用于监测灰斗中的物料,如果出现故障则启动自动报警装置;2)使用的设备简单,输送也只需很少的压缩空气,整个气动卸料装置所需的风量占不到整个篦冷机风量的1%。所以既节省了设备投资,也节省了能源:3)设备基本不需要维护,提高了系统运转率,节省维护费用;4)无需使用驱动、密封以及润滑装置;5)没有粉尘污染。图4气力输送系统2.5液压系统活动梁的运动规律是慢速向前运动,快速回撤。然后开始下一冲程,这种运动方式增加了物料输送的效率以保持料床平衡,但对驱动系统要求较高。由于采用悬摆式支撑,摆动阻力非常小,仅用两个5t手动葫芦就能很轻松地使篦板运动起来。IKN是靠头部的两个液压缸来驱动的,液压驱动装置见图5。采用双液压缸进行驱动,就要考虑液压缸同步的问题,要求两个液压缸的不同步误差小于4%。采用液压驱动的优点:1)设备运行平稳可靠,噪音低,承载能力更大;2)布置方式灵活,液压站可布置在较远的地方;3)控制更加灵活,很容易通过调整冲程数量来调节篦冷机的产量;4)使用的设备简单,维护容易。图5液压驱动装置一22一水渗硎刚T2009.No.12.6辊式破碎机喷吹顺序。后两项在调整合理后就不再凋整,正常生产中只需调整前两个参数。而产量与冲程数的关联性很强,所以一般先设置产量与冲程数的控制关系,表l是冲程数与窑产量和料床厚度的关系。而通过风量的调节来优化系统的冷却效率,控制出料温度,所以设计一般要求使用PID程序控制同路控制冷却风机风量,冷却风机的布置见图7。表l冲程数与窑产量和料床厚度的关系喂料量破碎机的每个辊子都由电动机和减速器驱动,速度在2—6r/min范围内。使用辊式熟料破碎机比锤式破碎机降低电耗50%左右。靠近篦冷机的第一排辊子旋向是将物料向破碎机中间输送,而最后一排辊子的旋向足将熟料推回破碎机。中间的辊子则是成对地两两反向的相对旋转,用于破碎大块的熟料。每一个辊齿都被设计成同一规格,可以任意互换,从而也大大提高了其使用寿命。另外,当破碎机中进入了不可破碎的铁块等物品时,辊子在经过几次努力后会反转,可保护辊齿。破碎机的结构见图6。熟料产量/(t/d)O一298l2996—37273742—44724487—52175232—59635978—67086723—74537468—81998214~89448959—96899704一1043510450—1l180l】195—13416设定冲稚最小冲程最人冲程料床厚俊,mm/(t/h)0-20020l~25025l~300301—35035l~400401—45045l~50050l~55055l一60060l-650数/(次/rain)数/(次/min)数/(次/min)3899101l3677789999lO11361l,752283-352314~376377-439396-45l411~46l424-470ll1214121213131415】614151547l一517478—52052l-5641819202065l~700524~564图6辊式破碎机结构采用辊式破碎机的优点在于:1)低速转动的破碎机辊子能耗低,磨损低,并且粉尘污染小;2)高扭矩下,在进入异物时辊子反转保护了辊套,避免损坏;3)破碎后的熟料大小均匀;4)破碎机安装在轨道上,便于维修;5)辊齿采取表面硬化,延长使用寿命;6)辊套设计完全相同,可以进行互换。70l~75075l~8()f)527—564529-56412该生产线最初使用的风量控制阀门执行器为数字式的,只能通过手工给定阀门开度,所以篦冷机出料温度一般在100~l10'(2。后来更换了所有的电动执行器后,将风机阀门开度操作改为PID程序自动控3调试操作如果安装阶段质量控制的很好,后面的调试则是非常容易的,一般情况下开起来如果篦板之间没有刮蹭出现,则意味单机调试没有问题。下一步开始带料调试,主要是调整冷却风机风量、液压缸冲程数量、空气炮喷吹间隔和漏料输送压缩空气的图7冷却风机布置万方数据2009.No.1和渗c酬刚T一23一TJB型旋流式四风道煤粉燃烧器的使用体会高红旗。江超(平原同力水泥有限责任公司,河南新乡453011)中图分类号:TQl72.622.26文献标识码:B文章编号:1002-9877(2009)01.-0023—02我公司首条5000t/d生产线由天津水泥工业设计研究院设计。采用双系列五级预热器和TsD型分解炉,燃料采用低挥发分无烟煤,窑头燃烧器采用TC型四通道燃烧器。2005年4月投产后,窑头燃烧器拢焰罩磨损严重,导致火焰形状不完整,不能适应工艺要求、检修次数过于频繁。2008年2月5日开始使用TJB—KP一14型旋流式四风道煤粉燃烧器。为节约资金,改造时要求新燃烧器按原燃烧器的外形图设计制造,保留了原有的移动小车和燃油助燃系统,保证了顺利更换和正常使用。1流风、旋流风、煤风、中心风风道,并设有油通道,最外层套管上设有拢焰罩(采用法兰连接)。喷头部分采用耐高温、抗高温氧化的特殊耐热钢铸件机加工制成,提高了头部的抗高温变形能力。TC型燃烧器使用情况该燃烧器结构见图l和图2,由外向里分别为轴1.1结构及特点图lTC型燃烧器拢焰罩磨损状况制,表2为PID程序控制时窑产量与冷却风量之间的关系。按照此表使用PID程序控制后,篦冷机可以自动根据窑产量调节风机的风量,大大地提高了冷却效率,降低了冷却风机的电耗,1号~6号风机电耗比人工操作时可以节省40%,而且篦冷机出料温度也降低了10℃以上。表2窑产量与冷却风量的关系风机风量/(m'/h)喂料量/(t/h)l号~200~250一300—350一400一450一500—550~600—650一700~750一80012o()01200016000180001800020000200002200024000240002400024000240002号左2000023000260002800028000320()03400036000400002号右20000230002600028000280003200034000360003号250005000055000600006500070000750008000085000880008800088000880004号300005号30o()o5000055000600006500070000730007500080000850008500085000850006号3000050o()o55000600006500070000730007500080000840008400084000840007号4000060000680007600082000860009000095000100000llOOoo110000110000llOooo8号9号lO号ll号3000055400006000068o()o76000820008600090000900009500010500010500010500010500040000600006800076000820008600090000900009500010500010500010500010500040000印00068000760008200086000900009000096000lo0000100000100000loo(X)05000055000600006500070o()o73000750008000086000860008600086000o()o650007000075000800008000080000860009000090000900009000040000400004000040000400004000040()oo40000400004结束语自2007年1月份开始投产运行,运行已超过1年半,篦冷机运行良好,没有出现任何故障。(编辑顾志玲)万方数据

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